今天小編給大家講講絕熱加速量熱儀點火失敗的幾種原因:
首先要了解量熱儀的原理和使用方法,才可以全面的解決量熱儀出現(xiàn)的各種問題。針對量熱儀點火失敗的故障,需要了解點火回路。量熱儀點火回路是由變壓器輸出一組24v交流電,一根a接外筒壁,另一根b接量熱儀上蓋彈簧柱上。a經(jīng)過金屬外殼傳導至內筒三角支架,再由氧彈傳導至點火絲一端。b經(jīng)過導線至儀器上蓋彈簧柱,接觸氧彈頭,再由氧彈頭傳導至點火絲的另一端。如果加裝點火絲,就形成了一個回路。點火絲發(fā)熱點燃煤樣。(氧彈看似一個整體金屬物,實際是兩個絕緣部分組成,由云母片絕緣分割彈頭和彈體。彈頭屬于a接點火絲一端,彈體屬于b接點火絲另一端。)
一、絕熱加速量熱儀點火失敗常見故障:
1、未充氧或充氧不足——打開氧彈重新加載點火絲,充氧2.8-3.2MPa充20s左右
2、點火保險管熔斷——更換點火保險管
3、點火絲沒有綁緊——擦亮電極綁緊
4、點火電極有污垢造成接觸不良——用細砂紙輕輕擦亮電極
5、點火絲沒有接觸到試樣——重新安裝點火絲
二、絕熱加速量熱儀點火失敗系統(tǒng)故障:
1、 攪拌葉不轉圈:
a 攪拌電機壞——更換同種型號的攪拌電機(需要具備用電知識人員或者聯(lián)系華諾電子售后來更換)
b 攪拌葉與電機軸墮落,或者打滑——想辦法使攪拌葉固定于電機軸上,或者更換攪拌葉。判斷量熱儀點火失敗條件:是點火后30s內溫升>0.5度為成功,<0.5為失敗。因為不攪拌,氧彈點火后的溫度不能迅速傳導到測溫計,導致條件不滿足,點火失敗。
2、溫度傳感器壞——更換溫度傳感器重新標定熱容量。(現(xiàn)象:顯示溫度不會變化,或者是0.0000或者20.0500)。
3、溫度處理模塊壞——用替換排除法更換7650、7107、c401、精密電阻(現(xiàn)象:顯示溫度不會變化,或者是0.0000或者20.0500)。
4、注水泵壞造成實驗期間注水太少或不注水——更換注水泵。
三、絕熱加速量熱儀點火線路故障:
1、點火線路開路
a 點火保險熔斷——更換保險
b 線路板上的可控硅燒壞——打開機器后蓋觀察如果發(fā)現(xiàn)有燒黑,燒壞現(xiàn)象聯(lián)系華諾電子售后或者具備電子專業(yè)知識的人員更換可控硅。
c 變壓器輸出的點火24v沒有與內筒機殼良好接觸——打磨接觸點良好接觸d 儀器上蓋彈簧柱與點火24v線斷開——打開儀器蓋子上的擋板,焊接緊固好。
e 內筒三角支架生銹或者變形造成不能與氧彈良好接觸——小心打磨亮,用力大容易造成內筒漏水,輕輕拿砂紙,刀片或者銼子。
f 儀器內筒蓋上的彈簧柱沒有接觸到氧彈頭——調節(jié)彈簧上的金屬柱螺絲,使其加長,蓋上蓋子能接觸到氧彈頭。
2、點火線路短路
a 氧彈云母片老化或者損壞造成短路——更換云母片
b 氧彈電極火焰罩與另個電極接觸——分開固定緊
c 氧彈放置坩堝的電極環(huán)與對面電極接觸——拉開兩者距離
3、點火線路阻值過大
a 氧彈點火線路阻值過大——安裝好點火絲利用萬用表一端對著彈頭,一端對著彈桶壁阻值不得超過200歐姆。如果超過,檢測氧彈兩個電極是否生銹,或者電極與氧彈固定處接觸不良。
b 儀器點火線路阻值大——可以檢測內筒蓋彈簧接線柱是否生銹,或者變壓輸出24v與機殼接觸處生銹,造成阻值偏大。
分析:一般點火線路總阻值不應大于60歐姆,超過60歐姆造成點火時點火絲功率達不到,造成量熱儀點火失敗。
四、絕熱加速量熱儀點火失敗其他原因:
1、試樣熱值太低,溫升達不到0.5度——添加石綿榮,苯甲酸,或者擦鏡紙包裹。
2、煤樣不易燃燃燒或者燃燒不*——添加石綿榮,苯甲酸,或者擦鏡紙包裹。
3、內筒蓋彈簧柱太長,蓋下去把氧彈擠壓傾斜造成接觸不良——減小彈簧柱長度。